- 欧博工厂案例2:品质技术改善对话录
- 曾伟 曾子豪
- 1204字
- 2020-08-26 13:57:59
一、进驻前HZ公司的状况
(一)企业简介
HZ电器制造有限公司(简称HZ公司)成立于1998年,占地面积1.6万平方米,规模近700人,年产值近2亿元。主要生产电热咖啡壶、电热水壶等,产品主要销往欧洲市场。公司先后通过了 TUV、ISO9001和 ISO14000以及QC080000认证,导入了ERP、OA、e-HR、CPC等智能化管理平台。
:我接触这家企业的时候,品质经理给我的印象特别深,关于品质问题怎么解决,他讲起来是一套一套的。
:也是很系统化、很体系化的解决模式。
:是的,让人一看就很专业。但令人头疼的是,他在这个企业做了那么久,企业的品质问题还是解决不了。可见像这类有一点规模的企业往往喜欢理论化、形式化地看待问题,好像大家都是正规军,不用正规军的做法,就解决不了问题。其实解决企业的品质问题,一些土办法反而来得更直接、更简单、更有效。
:正规的做法也要有,但这些东西并不一定能解决问题。就像HZ公司,标准化认证、智能化管理平台它都有,但问题还是没有解决。
:并不是说有这些都是错的,上ERP、ISO9001当然是应该的,这些都是需要的。但有了这些模式,并不代表公司的所有问题都能靠它们解决,因为归根结底这些问题都是人的问题。而人的问题,靠那些所谓的智能化、信息化的方法并不一定能解决,还需要一些改变人的方法做基础。
:图3-1是HZ公司的产品。
图3-1 HZ公司的产品
:2010年8月25日欧博项目组进驻HZ公司,9月21日召开誓师大会,项目正式进入实施阶段。
(二)进驻前企业存在的问题
1.物料不良严重影响装配车间日生产计划的执行。
2.大面积的异常造成现场生产员工士气低落,员工戏言“我们的状态就像天气一样冷”。
3.品质控制人员压力很大,无计可施,常规控制手法已无法改变现状。
:这个项目我印象比较深。项目的前期我们导入了计划模式,就是滚动排查前推后拉。把日计划安排下去之前,我们把影响日计划达成的各种因素都做了全面的排查,已经确保了物料能及时到位,解决了欠料问题,但大面积的品质异常使得我们的日计划无法达成。
一般来说,PMC的排查主要是物料数量方面的一些排查。但这个项目,我们在品质这一块展开了大量的排查。
背景第3点中提到的常规方法其实就是品质经理讲的那一套,什么六西格码、七大手法之类的。但那些所谓的专业性的技术手段,没有办法解决这家企业当时面临的问题。
:对,没办法解决。为什么呢?因为欧博项目组老师通过调研和分析,发现他们的问题很散,主要是配套性的问题。塑胶件之间的尺寸不能很好地配合,导致产品最终不能组装。
:小家电的主要部件是各种注塑件,但这家企业注塑出来的注塑件,其配合性比较差。
:HZ公司小家电的部件还包括一些五金件。由于尺寸有问题,这些五金件与塑胶件也不能很好地组装起来。
看起来这些问题好像是一个问题,就是尺寸不匹配的问题,但因为HZ公司的产品种类非常多,同一款产品中可能有不同的部件,这一批可能是这两个部件没有配套,下一批可能又是另外两个部件没有办法配套,所以它的问题很零散,这样就造成很多常规的品质控制方法不能真正产生作用。