二、第一层觉知:喷粉合格率的统计

(一)变革前:喷粉不良的统计方式笼统

:对这个年产值十几亿元,员工达几千人的企业来说,管理人员具备基本的管理意识,管理的工具也都有。

他们清楚喷粉不良问题,也每天统计、每月汇总喷粉不良的数据;也对数据进行分析,弄清楚了喷粉的不良点有哪些,对喷粉的不良点也进行了细化的分类数据统计,知道各项不良点所占的比例是多少。

统计、分析工作他们做了,表面上看他们的品质工作做得还是不错的,那存在什么问题呢?

:虽然有统计,但统计出来的数据对解决问题没有帮助,为什么呢?

统计方式过于笼统。如把码仔(属小件、数量大、品质要求较低、合格率高)和侧杠、护扛、泵把(属大件、主要工件、数量小、品质要求高、合格率低)一起统计。

:那么最终的合格率就是平均数。

用高合格率提高低合格率,但是低合格率的大件又很重要,而它的合格率实际上不高。这么一统计,好像它的合格率也变高了,这是一个错觉!企业每天就被错觉引导着,企业的管理人员也觉得问题没那么严重。但是仔细、分开统计的话,这个数据就很不好看,后面的事实也证明了这一点。

:这种统计方式不能真实反映主要工件的品质水平,导致投诉以及频繁返工的就是这些工件,而且他们统计时未包含下工序退货的工件。

下工序退货的工件指的是哪些呢?是这道工序做好工件之后,巡检发现它的工件是合格的(因为巡检毕竟只是抽检),然后把这些工件送到下工序,但下工序发现有不良问题就把有问题的工件退回给上工序了。可是下工序的合格率里面没有包含退回去的工件数量,没有把这部分不良数据统计进去,这样最终得到的结果就是合格率看起来很高,达到了95%。

数据失真了。讲了那么多案例,我们发现,要解决企业面临的问题,企业管理者要做的第一件事就是统计真实的数据,为什么我们总是从数据统计入手?就是要让大家把注意力从原来的假相中解脱出来。

我们原来总活在假相当中,这种假相要么是感觉造成的,比如窝点不良案例;要么是数据造成的,这个案例就是。

不管是感觉导致的,还是数据导致的,反正就造成了一种问题不严重的假相,最后的结果就是大家缺乏行动力。或者大家觉得现存的问题也解决不了,无能为力,这也是一种假相。不管怎么样,大家之所以不行动,都是假相所致。

我们总是被假相所控制,所以我们欧博在 DG公司所做的第一件事就是做数据统计,目的就是要破除假相,把错觉破掉,这也是我们解决问题的前提。

(二)变革后:统计主要工件喷粉合格率

:统计主要工件(侧杠、护扛、泵把)从1月18日到25日的喷粉合格率数据(含退件),确定一周平均喷粉合格率为80.625%,平均不良率高达19.375%(如表2-1所示)。同时,规定后续必须每天关注喷粉合格率。

表2-1 2013年1月日喷中高哑光合格率表

:原来他们统计的合格率能达到95%,但实际上一分开统计,主要工件的合格率只有80.625%,一下子下降了15%。如果原来一直是分开统计的,那么发现这个地方的品质问题这么严重,他们早就想办法解决了,但他们被蒙蔽了。

:所以平均的不良率就高达19.375%,因此,项目组老师要求后续必须每天关注主要工件的喷粉合格率。