- 龙滩施工组织设计及其研究
- 石青春 周洁主编
- 853字
- 2021-04-25 20:26:02
2.6 后期度汛技术
2.6.1 堵头施工期坝体度汛
导流隧洞下闸后,工程度汛通过坝身预留缺口和2个放空底孔泄流,为加快大坝碾压混凝土施工进度,坝身不另设导流底孔。
工程下闸后堵头施工期坝体缺口加高进度受以下条件制约。
(1)缺口高程需满足初期蓄水挡水龄期的要求。
(2)库水位需通过2个底孔和坝体缺口控制在导流隧洞进水口结构设计水位320.00m以下。
(3)缺口尽量少过水以便为溢流面施工创造条件。
(4)2007年汛前缺口浇筑高程不低于342.00m。
(5)缺口两侧坝段各月底浇筑高程能挡御蓄水期1%最大洪水。
受以上因素制约,在导流隧洞堵头施工期,根据来水情况和水力学计算成果逐月限制缺口上升高程以满足堵头施工安全要求;导流隧洞堵头施工完成后,坝体缺口及其溢流面尽快上升至度汛高程。
根据水力学计算成果,对大坝各月缺口上升高程进行适当控制,见表2.18。
表2.18 各月坝体缺口上升高程控制表
2.6.2 初期发电阶段坝体高缺口度汛
龙滩水电站溢流表孔堰顶高程355.00m(初期建设),采用高低坎相结合的挑流式消能。工程初期发电阶段由高程342.00m、宽120m的坝体高缺口和高程290.00m的2个泄洪底孔泄洪度汛。此时缺口坝段坝高已达152.0m,闸墩及溢流面还未完建,缺口过流设计单宽流量达135m3/(s·m),落差达112.0m,单宽泄洪功率达148MW/m。模型试验显示,坝体高程342.00m缺口过流时,水流流态极为紊乱,由于缺口形态限制,水流过缺口后挑离坝面,在部分流量下,水体跌落90.0m后冲击坝面。高流速和大能量的水流可能会对未完建溢流面的RCC台阶和已建的溢流面造成破坏。经反复试验,采用在高程342.00m缺口坝段闸墩上游部位设置导流墩,将来流导向泄槽内,以减少闸墩顶部过流,减轻水流对泄槽导墙顶部冲击,同时,对未完建的溢流面台阶与下部已建溢流面间采用小台阶平顺过渡,使泄槽内水流贴溢流面下泄,减小其对高低坎反弧段的冲击,改善鼻坎出流,同时增大水舌挑距,模型试验过流情况如图2.5和图2.6所示。2007年汛期坝体高缺口实际泄流61d,缺口坝段设置的导流墩有效导引水流入槽,达到了预期效果,坝体坝基运行安全。
图2.5 P=1%坝体缺口过流导流墩流态照片(模型试验)
图2.6 P=1%缺口过流导流墩与泄槽内流态照片(模型试验)